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清泰水廠實例:水廠成本管理分析與實踐

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2023-08-18  來源:給水排水  瀏覽次數:1141
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 Abstract

為了降低水廠的運行成本,清泰水廠對成本的構成進行了逐一分析,并對標找差、取長補短,從電耗、藥耗、水耗、制度建設、科技創新、員工意識等方面著手,提升水廠精細管理水平。通過落實各項舉措,在制水量上升357萬m³的情況下,總成本降低284萬元,單位總成本下降68.77元/千m³,電耗下降14.43 (kW·h)/千m³,次氯酸鈉下降0.62 g/m³,液氧下降3.32 g/m³,聚合氯化鋁下降4.25 g/m³,生產用水下降3.45 g/m³,自用水率下降1.34%,成本降低明顯。

 

引用本文:方榕華,陳輝,王劍俊,等. 水廠成本管理分析與實踐——以清泰水廠為例[J]. 給水排水,2023,49(5):1-5.

 

對于供水企業而言,造成水廠成本差異有多方面原因,包括:工藝設計、地理區位、物價水平、裝備水平、規模效應、生產調度、人員管理、技術管理、成本管理、系統管理等。以清泰水廠為例結合實際,對各項因素進行探討分析,全面審視管理中的漏洞短板,針對問題制定相關對策,對生產實際有很強的指導作用。

 

1

背 景

清泰水廠供水規模30萬m³/d,現行處理工藝流程為預臭氧—混凝沉淀—炭砂過濾—膜,原水取自錢塘江。在2019年9月29日千島湖配供水工程九溪線通水后,水廠開始使用第二水源——千島湖原水。

 

清泰水廠的運行成本包括:①動力成本:總用電(含廠內生產電和廠外南星取水電),具體可按工藝單元分類;②原材料成本:含次氯酸鈉、液氧、聚合氯化鋁、生產用水、其他原材料成本(檸檬酸、NaOH、PAM),水資源費集團統一計;③人工成本:用人成本,含直接和間接人工工資及福利、社保、住房公積金;④折舊成本:水廠固定資產按月計提折舊;⑤修理成本:水廠設施設備維修及項目費;⑥其他成本:衛生清潔費(含運泥費)、無形資產攤銷、機物料消耗、環境綠化費、警衛消防費、辦公費、勞動保護費、教育經費、交通費、差旅費及其他費用。

 

2020年集團各水廠成本情況,如表1所示。可以看出,清泰水廠的制水單位總成本最高,折舊成本最高,但扣除折舊成本后低于一水廠,原因為其他水廠在技改工程后固定資產還未及時入賬,而清泰水廠深度處理改造后固定資產已全部轉入。

 

表1 各水廠單位總成本情況(單位:元/千m³)


 

從表2各水廠制水量分布情況中可以看出三水廠制水量最大,2020年約占主城區制水量的三分之一,但在2021年五水廠投運后,三水廠制水量有所下降,清泰水廠制水量占比小幅上升。

 

表2 各水廠制水量分布占比


 

為了更好的了解各水廠的情況,對各水廠近五年來的制水量、制水單位成本、日均制水量以及自用水率的數據進行了一個梳理,如表3所示。可以看出,清泰水廠的制水單位成本比較高,并且近幾年還有上升的趨勢;在自用水率的比較中,一水廠近幾年來有大幅提升,且在2020年低于清泰水廠,而清泰水廠自用水率近五年來雖有提升,但卻從2016年4家水廠最低變成2020年4家水廠中最高。因此制水單位成本和自用水率兩項指標,是目前清泰水廠的弱項,需要分析原因并找出優化方法。

 

表3 五年來各水廠生產指標變化情況


 

2

問題分析

2.1 制水量

提高制水量、合理發揮產能是控成本最主要的因素。由表3可知,清泰水廠制水量有所下滑,且隨著五水廠投產、一水廠擴建,清泰水廠制水量已難有增長空間,大概率會持續下降,因此只能開展內部挖潛、提質增效工作。

 

2.2 總成本

如圖1所示,清泰水廠成本占比趨勢可以看出,2019年以后折舊成本占比最大,后面依次為動力成本、人工成本、原材料成本、修理成本、其他成本。總成本呈增長趨勢,2019年突升主要為轉入清泰技改工程資產而增加的折舊成本;2020年有所下降原因為原水改善引起的消耗下降、疫情減免等。除了折舊成本,其他各項成本因素都應分析研究。

 


圖1 清泰水廠成本占比趨勢

 

 2.3 動力成本

從圖2近4年清泰水廠各動力單元成本可以看出,水廠動力總成本呈下降趨勢,特別引入千島湖原水后,南星取水占比從2018年的8.3%降低至2020年的1.2%,取水電單耗相應從25.51 kW·h/千m³降低至3.14 kW·h/千m³,今后南星取水用電對清泰水廠用電成本的影響已基本消除,因此降低其他工藝段的電耗是管控的關鍵。按工藝單元細分,2020年以后,動力成本中出水泵房成本最大,占比也最大,后面依次為膜車間、本廠進水泵房、排泥水車間、臭氧車間、炭砂濾池等。

 


圖2 清泰水廠動力單元成本

 

2.4 原材料成本

由圖3可知,近幾年來水廠原材料總成本呈下降趨勢,特別是使用千島湖原水以后,大部分原材料消耗下降明顯,但生產用水成本有所增加(在自用水率下降的情況下)。2018年次氯酸鈉成本上升的原因為水廠2017年還在使用液氯,改用次鈉后該項成本增加。2020年以后,原材料成本中,原水成本升至第一,依次為聚合氯化鋁、液氧、次氯酸鈉、其他原材料。

 


圖3 清泰水廠原材料單位成本

 

2.5 生產用水成本

目前生產用水包括自用成品水(自來水)和半成品水(濾池沖洗水),成本單價統一為0.6元/m³,半成品水量為估算,成品水量有計量。2020年清泰水廠制水量下降,但生產用水量反而增加,其中半成品水占比最大(75%~80%),是后續管控的重點,如表4所示。

 

表4 清泰水廠生產用水成本


 

運泥成本如圖4所示,通過對清泰水廠運泥量和原水濁度的關系進行分析可以得出,運泥量與產泥量緊密相關,而產泥量與原水濁度、產泥單耗緊密相關。2017年10月以前,運泥量較低,原因是外排污水的泵房仍在使用,未全部回用至污泥干化處理;2019年泥量高,是因為2019年原水濁度較高,但在9月29日使用千島湖水以后,產泥量明顯下降。今后若繼續使用千島湖原水,運泥量及運泥成本會維持在一個較低的水平。

 


圖4 清泰水廠運泥成本分析

 

2.7 自用水率

自用水率的計算方法為:(進水流量儀全年總流量-出水流量儀全年總流量+出水流量儀后返廠全年總用水量-進水流量儀前回用水總量)/(進水流量儀全年總流量-進水流量儀前回用水總量)。

 

從表3可以看出,各廠對自用水率控制都很嚴格,總體上呈逐年下降趨勢。2020年清泰水廠自用水率為3.4%,為水廠中最高,下降潛力較大。通過分析自用水月報等數據,得出造成進出水差的原因,包括計量誤差(儀表自身)、統計誤差(人工估算、人為差錯、多計少計)、成品自來水消耗(與水成本和自用水率都密切相關)、正常排放(達標排放廢水、取樣水、盤根水、消防水、污泥水等)、非正常排放(設備設施故障漏損水、事故排放水、可回收而未回收水)。

 

3

措施與成效

落實舉措,節能降耗,我們堅持四個“一”:以確保安全優質供水為一個前提;以減少正常消耗,杜絕非正常消耗為一個目標;遵循在適量適配的基礎上保證一定安全余量;以不浪費為原則,價值最大化,遵循規律,堅持發揮人的這一關鍵作用,未雨綢繆。

 

隨著管控手段的不斷實施,在千島湖水源情況下,清泰水廠的生產成本有了顯著的優化。通過加強自主維修能力,提升自身業務技能,追求最佳最經濟維修方案,加強設備的預知檢修,制定設備設施四級輪動機制,有效地降低設備故障漏損概率,減少事故大修成本(如表5所示)。在全部使用千島湖原水的情況下,對比2021年與2020年各類成本占比,可以發現修理成本有明顯的降低,單位成本下降了68.77元/千m³,總成本沒有因制水量的上升而上升,反而有下降,說明一系列措施對水廠的成本控制優化的效果明顯。

 

表5 清泰水廠2021年與2020年成本分析對比


 

對于藥耗,在保證供水安全的前提下,根據水質情況開停臭氧或降低臭氧投加量和臭氧濃度,避免臭氧投加過量。根據水質變化及時調整加礬投加曲線、配藥濃度等。由表6生產指標分析表可以看出,2021年原材料單耗均下降,其中聚合氯化鋁下降最為明顯,達到37.54%。電耗方面為優化電耗,通過出水變頻及大小泵的合理匹配、清水池水位的合理控制、與集團中調室的聯絡協調等;合理申請和設置原水流量、進出水平衡調度、進水變頻泵和工頻泵的匹配及模式切換等。進水泵房(南星、本廠取水)、炭砂濾池、膜處理車間、排泥水車間的單位電耗都有所下降,全廠電耗由273.01 (kW·h)/千m³降至258.58(kW·h)/千m³。自用水率降至2.06%,降幅39.41%,成本管理效果顯著,生產調控合理。

 

表6 清泰水廠2021年與2020年生產指標分析


 

如表7所示,2021年隨著千島湖水量占比的進一步提升,原水平均濁度較2020年下降了近50%,產泥單耗也隨之下降了50%,說明原水水質的提升對水廠優化運行成本的影響明顯,每年運泥成本穩定在80萬左右。

 

表7 清泰水廠2021年與歷年運泥成本分析


 

同時通過加強制度建設,強化計量和統計管理,檢查既有制度執行情況,嚴格按照制度操作,減少風險及損失,從制度管理、專業管理中實現進一步節能降耗;加強科技賦能,開展“五小”革新,發揮創新工作室、技能大師工作室的作用,把技改節能作為重要攻關方向,從科技賦能中實現進一步節能降耗;加強員工教育,樹立全員成本意識,培養良好職業習慣,從人員管理進一步實現節能降耗。

 

4

結 語

通過落實各項舉措,清泰水廠的成本管理水平有了顯著的提升,但仍具有較大的優化潛力。成本管理對企業發展有著深遠影響,降低成本是一項艱巨而又長久的工作,需要每個人行動起來,開動腦筋,集思廣益,凝聚共識,共同為城市發展貢獻自己的一份力量。

 

在未來,我們也將繼續加強成本管控,梳理、分析每道制水工藝生產運行費用,以問題為導向,抓好計劃,抓好科技研究,優化工藝流程、優化操作流程、優化崗位流程,智慧技術賦能、加強管理培訓、學習先進水廠的經驗,進一步節約成本,提高成本管控能力。

 

微信對原文有修改。原文標題:水廠成本管理分析與實踐——以清泰水廠為例;作者:方榕華、陳輝、王劍俊、金曉強;作者單位:杭州市水務集團有限公司。刊登在《給水排水》2023年第5期。.

 
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